廣州數(shù)控GSK980TD系統(tǒng)故障報警分析
廣州數(shù)控GSK980TD系統(tǒng)故障報警分析:
摘要: gsk980td為廣州數(shù)控機床廠推出的數(shù)控車床加工系統(tǒng),某客戶現(xiàn)有7臺濟南一機的數(shù)控車床配備此系統(tǒng)。在長期的數(shù)控實訓(xùn)中,該系統(tǒng)出現(xiàn)各種故障報警,接下來通過運用診斷方法和具體案例對該系統(tǒng)出現(xiàn)的各種常見故障做出分析和診斷。
關(guān)鍵詞: 廣數(shù)系統(tǒng) 診斷方法 案例分析
1.廣數(shù)系統(tǒng)
某客戶使用的是濟南機床廠生產(chǎn)的數(shù)控車床ck6136e,該機床配備廣州數(shù)控研制的gsk980td系統(tǒng),此系統(tǒng)是廣州數(shù)控gsk980ta的升級產(chǎn)品,采用了32位高性能cpu和超大規(guī)??删幊唐骷pga,運用實時多任務(wù)控制技術(shù)和硬件插補技術(shù),實現(xiàn)um級精度運動控制和plc邏輯控制。
gsk980td車床cnc同時具備運動控制和邏輯控制功能,可完成數(shù)
控車床的二軸運動控制,還具有內(nèi)置式plc功能。根據(jù)機床的輸入、輸出控制要求編寫plc程序(梯形圖)并下載到gsk980td,就能實現(xiàn)所需的機床電氣控制要求,方便了機床電氣設(shè)計,也降低了數(shù)控機床成本。
2.診斷方法
診斷是進(jìn)行數(shù)控機床維修的關(guān)鍵,可以迅速查明故障發(fā)生的原因,起到預(yù)防故障的發(fā)生和擴大的作用。實際操作中,數(shù)控機床的故障報警診斷方法有下列幾種:
①一般診斷法。首先對數(shù)控機床的機械、電氣、液壓等部分進(jìn)行的檢查,主要包括檢查電源的安裝規(guī)格是否符合要求;伺服驅(qū)動、電機、輸入/輸出信號等的連接是否正確;主要電器元件,機械部件等運行是否有明顯的損壞。
②動作診斷法。主要通過觀察機床的實際加工動作,判斷機床動作不良部位,由此可以找到故障源。
③參數(shù)診斷法。通過檢測運行元件的工作狀態(tài)分析故障原因,主要有伺服進(jìn)給系統(tǒng),主軸驅(qū)動系統(tǒng),電源模塊等部件的主要參數(shù)以及數(shù)控系統(tǒng)輸入輸出信號等狀態(tài),也可以根據(jù)廣數(shù)系統(tǒng)中的診斷參數(shù)進(jìn)行檢測。
④加工診斷法。通過實際的加工操作以及特殊的程序編制,查找故障報警的一種方法。如在mdi方式下自動執(zhí)行換刀,執(zhí)行g(shù)00或g90等指令進(jìn)行實際運行檢測,基本能確定故障發(fā)生的具體原因。
3.案例分析
①超程報警。在長期的實訓(xùn)中出現(xiàn)多的是超程報警,具體可以總結(jié)為以下兩種情況。1是在執(zhí)行回參考點的操作時,x軸和z軸的位置距離參考點行程過短造成的。以回x軸參考點為例,簡單有效的解除方法是按住超程報警按鈕,用復(fù)位鍵取消報警,將x軸移動到與回參考點方向相反并且遠(yuǎn)離參考點的行程范圍,然后再執(zhí)行回參考點操作;第二種是參考點行程擋塊松動或擋塊位置發(fā)生變化引起的報警,只要固定或重新調(diào)整擋塊就可以排除故障。以實際為例,一臺濟南機的gsk980td數(shù)控車床,在回零過程中x軸找不到參考點。這時仔細(xì)觀察回參考點的過程,x軸向正方向移動,直到壓到限位開關(guān),出現(xiàn)減速現(xiàn)象。根據(jù)實際實訓(xùn)中常見經(jīng)驗,可能是行程開關(guān)出現(xiàn)問題,打開開關(guān)蓋子檢查發(fā)現(xiàn)行程開關(guān)接線頭掉了,從新連接開關(guān)后排除故障。還有一臺z軸回參考點時向尾座移動,碰到限位開關(guān),刀架沒有減速現(xiàn)象,趕緊按下急停按鈕,發(fā)現(xiàn)不起作用,按下復(fù)位按鈕后刀架停下。檢查急停按鈕,發(fā)現(xiàn)損壞,更換急停按鈕后,故障排除。
②刀架故障。在實訓(xùn)過程中,一臺廣數(shù)系統(tǒng)的車床在使用g90加工工件時,外圓車刀加工外圓時出現(xiàn)撞刀現(xiàn)象,按“復(fù)位”鍵后把刀退出工件。首先檢查刀具有沒裝夾牢固,檢查確定刀具安裝到位;其次檢查加工背吃刀量是否過大,查看程序,屬于正常加工范圍內(nèi);由于在加工中出現(xiàn)撞刀現(xiàn)象,檢查確定加工程序編寫正確;一時查找不出原因。于是將重新裝夾工件進(jìn)行試加工,運行正常??稍谥匦逻B續(xù)加工幾個工件后,又出現(xiàn)相同的故障,檢查后故障原因始終沒有查出,只好通過聯(lián)系廠家專業(yè)維修人員,溝通后,分析常見刀架的故障原因,可能是刀架的機械故障。于是使用手動進(jìn)行試車,移動拖板、啟動主軸、轉(zhuǎn)動刀架,就在連續(xù)手動轉(zhuǎn)動刀架時,發(fā)現(xiàn)刀架出現(xiàn)松動,在運行過程中不能自動鎖緊,判斷是刀架系統(tǒng)故障,但在加工運行中出現(xiàn)故障后并沒有顯示“報警”,可以確定是刀架機械故障。于是將刀架拆卸后發(fā)現(xiàn)里邊的1個彈簧定位反靠銷斷裂(數(shù)控電動四工位方刀架里邊配有4個彈簧定位反靠銷),在切削運行過程中,當(dāng)背吃刀量過大或工件硬度過高時,刀架轉(zhuǎn)動到某一工位,未斷裂的彈簀定位反靠銷受力時,刀架可以自動鎖緊,刀具車削正常,當(dāng)?shù)都苻D(zhuǎn)動到某一工位, 斷裂的彈簧定位銷受力過大時,刀架便不能自動鎖緊,刀具車削時便出現(xiàn)撞刀故障。在對刀架進(jìn)行全面檢查后,刀架電器控制部分正常,應(yīng)是刀架機械方面故障,通過更換掉斷裂的彈簧定位反靠銷后,安裝好刀架重新試車,故障消失,機床運行正常。
③參數(shù)報警。一臺數(shù)控車床,在回參考點的時候出現(xiàn)“急停報警”,
面版顯示“000急停報警esp 輸入開路”,估計是超程引起的,現(xiàn)在通過超程解除開關(guān)把刀架移到行程范圍內(nèi)了,但報警還是解除不了,分析可能行程開關(guān)損壞,但通過檢查開關(guān)正常。于是打開參數(shù)界面,找到狀態(tài)參數(shù),此時顯示參數(shù)為0000000,通過錄入按鈕把參數(shù)改為00110000,故障得到解除,急停報警消失。
一臺車床2個月沒有使用,當(dāng)首次打開電源后輸入轉(zhuǎn)速s600以后,主軸旋轉(zhuǎn),但此時主軸旋轉(zhuǎn)緩慢,面板顯示實際轉(zhuǎn)速只有30轉(zhuǎn)左右,停機檢查。打開數(shù)據(jù)參數(shù)界面,找到設(shè)置主軸轉(zhuǎn)速的各參數(shù),發(fā)現(xiàn)37#首檔轉(zhuǎn)速,38#第二檔轉(zhuǎn)速,39#第三檔轉(zhuǎn)速及40#第四檔轉(zhuǎn)速參數(shù)顯示都為50,分析原因為主軸參數(shù)出現(xiàn)偏差。于是查找資料,通過錄入按鈕修改37#參數(shù)為910,38#參數(shù)為3000,39#參 數(shù)和40#參數(shù)均為9999.錄入結(jié)束后重新輸入轉(zhuǎn)速s600,此時機床主軸旋轉(zhuǎn)正常,面板顯示輸入實際轉(zhuǎn)速,故障解訣。
在長期的數(shù)控機床實訓(xùn)中,對gsk980td廣數(shù)系統(tǒng)的故障報警有了一定的經(jīng)驗,在具體的維修中擁有足夠的經(jīng)驗為廣大客戶提供檢修。